18年前,河北省河間市臥佛堂鎮(zhèn)李同樂放棄了正在經營的企業(yè),投入全部資金研發(fā)免充氣輪胎;18年后,接過接力棒的李少坤帶領團隊又陸續(xù)研發(fā)出第二代、第三代免充氣內胎。現在,擁有8項專利的海祺免充氣內胎在國內市場獨領風騷,在城市公共自行車市場占有率達80%。而“18年”“8項專利”和“80%”城市公共自行車市場占有率的這三個帶“8”的吉利數字,讓李氏父子經營的輪胎企業(yè)不僅成為了當地著名的利稅大戶,也成長為一家在河間市可圈可點的知名民企。
秘訣一:專注、聚焦是唯一的法則 今年69歲的李同樂,是河間市海祺輪胎有限公司的創(chuàng)始人,也是第一任或者叫前任總經理,他于1998年創(chuàng)立的“海祺輪胎”一直致力于免充氣輪胎的研發(fā)生產。在免充氣輪胎的征程中,李同樂刻苦鉆研,銳意創(chuàng)新,推動了科技成果的轉化,擁有《免充氣內胎及制備方法》專利號:ZL201320661077.4和《用于生產免充氣胎的模具》專利號:ZL201420869339.0等八項專利。
李同樂認為,專注、聚焦是唯一的法則,因為只有專注才能做好:“你只有更專注地做別人無法做的事情,將產品做得更精,企業(yè)才可能發(fā)展得更好。而要專注,就要學會做減法。”
做減法,有時候就需要退出。當業(yè)務范圍廣泛,所涉領域太多,而又不能在全國獲得競爭
優(yōu)勢之時,李同樂認為就是退出之時,而前瞻性的退出也是偉大的決策。當年,IBM相繼退出臺式機、筆記本、服務器業(yè)務,使其后來成功實現轉型。如今,另一個國際巨頭飛利浦為了轉型,同樣再度實施退出戰(zhàn)略。
首先,創(chuàng)新驅動,技術領先,這都需要精力和投資。如今,企業(yè)面臨的是全國市場,尤其是高端市場,因而,只有做到技術領先,才可能贏得客戶,贏得市場。
其次,將工藝質量做到極致,“海祺輪胎”的客戶大多為南方地區(qū)。這樣的經歷讓他體會到南方人對品質是有著至高的追求和要求。然而,中國的制造業(yè)在失去成本優(yōu)勢之后,并非每家企業(yè)都有能力研發(fā)高精尖的技術,對大部分中小企業(yè)而言,必須堅持在工藝質量下足功夫。
再次,堅持品牌路線。這對中國企業(yè),尤其是中型企業(yè)很重要。海祺輪胎,主要研發(fā)生產“免充氣內胎”,屬于新型產品,屬于市場空白,所以開發(fā)市場,就要從零開始。“企業(yè)業(yè)務單一一點,聚焦一點,更容易取得成功。”李同樂進一步闡述自己的減法戰(zhàn)略。
中國的制造業(yè),在快速地失去成本優(yōu)勢之后,“創(chuàng)新、技術、品牌”將成為主要的競爭手段。一個企業(yè)要成功,李少坤認為,要么技術領先,要么產品獨一無二,如果夾在中間不上不下的態(tài)勢,對企業(yè)來說,非常痛苦。
李同樂向記者介紹:“企業(yè)剛發(fā)展的時候,也經歷了艱難的過程,人們對新生事物不容易接受,為此,我們免費為用戶安裝體驗,讓他們認識到該產品的實用性,改變對原有傳統(tǒng)充氣輪胎使用理念和習慣。隨后根據車輛使用情況,通過持續(xù)跟蹤輪胎的使用效果、科學的管理方法,不斷完善,更新換代,讓用戶有更好的騎行體驗,我們的口號是“樂于自我創(chuàng)新從不模仿”。我們的秘訣就在于堅持和投入。
“及時在工作中總結,一定要善于從前輩或者見識比你廣的人身上學習,他們能讓你站得更高。”“當今社會,對節(jié)能、綠色產品的訴求愈發(fā)強烈,作為致力于節(jié)能、減排的企業(yè),我們愿意用精益求精的技術,為用戶打造出品質上乘的輪胎產品。”河間市海祺輪胎有限公司現任總經理李少坤表示。
秘訣二:敢為天下先,首創(chuàng)發(fā)泡橡膠輪胎 技術的轉型,傳統(tǒng)輪胎要轉向免充氣輪胎。免充氣是全新的技術,能達到50%-90%的節(jié)能,延長5到10倍的壽命,這必將顛覆整個行業(yè)。
李同樂的兒子、公司現任總經理李少坤向記者介紹了新產品“海祺免充氣內胎”:利用天然橡膠微閉孔發(fā)泡技術制作而成,不需充氣、不怕扎刺、終身免維護。現在國內外正處于“低碳環(huán)保綠色出行”的發(fā)展態(tài)勢,城市公共自行車事業(yè)逐步普及,本產品免充氣、壽命長、免維護,為用戶節(jié)省了大量后期維護的人力物力財力,因此本產品成為了公共自行車的標配。
“我們都是農村人,自行車是家里必不可少的工具,可是鄉(xiāng)間路坑坑洼洼的,經常會有自行車扎胎、漏氣。”那時候我爸爸就想:能不能發(fā)明一種不用打氣、不怕扎刺的輪胎呢?”李少坤向記者回憶當年的初心。“就因為這個念頭,父親李同樂放棄了正在經營的企業(yè),一心投入到免充氣輪胎的研發(fā)。”
“那時候我們在當地也算富裕之家,但是為了研發(fā),父親賣掉了自己的汽車和一處房產,幾乎把全部家產都搭進去了,日子過得很艱難。”當年正在上學的李少坤清楚地記得家里的拮據。所幸功夫不負苦心人,經過三年的摸索、無數次實驗,第一代免充氣內胎終于研發(fā)成功,并在2001年申請專利。
然而,他們并沒有高興多久,接踵而至的困難與壓力又來了。“我們最開始做的是免充氣整體輪胎,就是內胎和外胎一體,但是這個輪胎的缺陷是容易脫圈,膠體較硬,抗震效果不好,騎乘效果差,而且如果在騎乘中發(fā)生脫圈,會對騎乘人員造成傷害。”由于存在一定缺陷,加上群眾對新生事物大多持觀望態(tài)度,所以推廣起來很難。李少坤說道。
怎么辦?“當時全國沒有一家類似產品可供借鑒,父子倆完全是摸索著自我創(chuàng)新。既然有缺陷,那就克服困難、繼續(xù)研發(fā)。”他們帶領研發(fā)團隊又開始了一遍遍試驗、改進。從橡膠到聚氨酯,從橡膠條到橡膠球,各種材料,各種形狀,一遍遍試驗,最終確定了發(fā)泡橡膠輪胎,而且一改從前的整體胎結構,轉為專門生產免充氣發(fā)泡內胎。
這種內胎運用天然橡膠發(fā)泡技術,采取微閉孔整體發(fā)泡結構,使胎腔內部形成無數獨立的氣室,使內胎與外胎緊密結合,增強了輪胎的支撐力度與彈性。它具有充氣輪胎無法比擬的優(yōu)良性能:不怕扎刺、不需打氣,免去推車補胎之苦;緩沖性能好,行駛更安全、更平穩(wěn);不受溫度影響,不變形、不爆胎;使用壽命長達三年以上。
一個新型專利產品的加工企業(yè)能夠立足于市場,其背后的秘訣便是“勇于創(chuàng)新從不模仿”,打造自己的產品與品牌。企業(yè)被評為“省級重合同守信用企業(yè)”、“重點保護企業(yè)”等多項殊榮。作為國內首家免充氣內胎生產廠家,河間市海祺免充氣內胎廠成為了當之無愧的“領頭羊”。
秘訣三:不斷創(chuàng)新,不斷迭代,不斷向前 李少坤向記者介紹:“企業(yè)剛發(fā)展的時候,也經歷了艱難的過程,人們對新生事物不容易接受,為此,我們免費為用戶安裝體驗,讓他們認識到產品的實用性,改變對原有傳統(tǒng)充氣輪胎的使用理念和習慣。隨后根據車輛使用情況,通過持續(xù)跟蹤輪胎的使用效果,不斷完善,更新換代,讓用戶有更好的騎行體驗。之所以做到現在,我們的秘訣就在于堅持和投入,只有我們不想走的路,沒有我們不敢走的路。”
免充氣內胎的生產缺少專用設備,公司自己研發(fā)制造:一種用于免充氣輪胎硫化的硫化箱、一種用于免充氣輪胎隔離的隔離板、一種擠出成型模具……15年時間,海祺輪胎申請了8項專利,進行了三次比較大的更新換代。
李少坤推出一輛自行車,讓筆者繞院子騎了一圈。輪胎在水泥地面滾動,感覺和普通自行車沒有任何區(qū)別。李少坤介紹說:“這就是第二代免充氣輪胎自行車,這款內胎經過改進后,比第一代彈性更好、重量更輕,免充氣、免維護、壽命長。”
如今,經過多年的發(fā)展,海祺輪胎技術日益成熟,產品質量性能優(yōu)越,又恰逢國家提倡綠色環(huán)保節(jié)能,海祺免充氣輪胎迅速進入城市公共自行車市場,并與天津飛鴿、捷馬,上海永久、捷安特等國內知名自行車生產廠家成為合作單位,產銷量逐年上漲,在免充氣輪胎市場獨領風騷,占有率達80%。
但是,海祺依然沒有停下創(chuàng)新的腳步。“一直以來,我們生產的發(fā)泡內胎都是在車間利用專業(yè)工具安裝到外胎里面,自己不能自行裝卸。2014年,我們又研發(fā)成功可以自己安裝的成品胎心,并于去年成功申請日本專利,出口日本。”李少坤笑著說,“若想占領市場,就得靠不斷創(chuàng)新,走別人沒有走過的路!”
十幾年前,海祺即生產免充氣一體胎,但一體胎只適用于室內、輪椅車等超低速使用,所以后來又研發(fā)了復合式免充氣胎。在國家倡導綠色環(huán)保、低碳出行的大環(huán)境下,共享單車的興起,海祺抓住大好機遇,研發(fā)生產樂多款免充氣輪胎系列產品。該產品具有免充氣、免維護、壽命長等特點,節(jié)約了共享單純市場運營維護的人力、物力、財力,成為了共享單車行業(yè)的配套輪胎產品。
除了輪胎制造,記者發(fā)現,海祺公司又瞄準了新的領域,接下來準備響應國家的碳達峰、碳中和理念,做好光伏產業(yè)的配套產品,并已于近期注冊成立了新公司,希望能夠成為公司發(fā)展戰(zhàn)略下新的增長點。
在采訪的過程中,也向記者坦言,因為種種原因,今年3月16日起,企業(yè)所在的臥佛堂鎮(zhèn)被進行了全面斷電,導致正值供貨旺季的企業(yè)生產難以為繼,造成職工放假、訂單中斷、后期訂單無法完成、新的訂單無法接收,直接與間接經濟損失巨大。無奈之下只能采取發(fā)電的方式照明,暫時解決生活問題,每天發(fā)動機消耗柴油價值近千元,在近兩個月的時間,柴油消耗就達數萬元。
停電后,“海祺公司”職工放假,造成多家客戶訂單中斷,造成無法按時交貨,客戶要求海祺賠償違約金,并造成后期未結貨款停滯,直接造成經濟損失達150余萬元。據了解,為了管控市場產品,一些客戶對海祺要求整單交貨,但停電造成的無法交貨對公司產生很大的負面影響,已生產但未完成的訂單貨物積壓在庫,無法銷售發(fā)出,貨物價值達40余萬元,造成間接經濟損失達數百萬元。最后李同樂表示,相信有關部門一定會盡快解決好供電問題,按照國家有關要求,早日恢復供電,讓自己的企業(yè)能抓緊復工復產,爭取再次重現以往每天有十幾輛大貨車到廠里拉貨的紅火局面。